高爐除濕機
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煉鋼廠使用的高爐風機為陜鼓產(chǎn)AV63-14靜葉可調(diào)軸流式壓縮機,建成并投用以來運行穩(wěn)定、正常,為高爐順行高產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。傳統(tǒng)的設(shè)計是自然濕度鼓風,未采取濕度處理手段,隨著高爐煤比水平的不斷提高和冶煉強度的增加,自然鼓風的不利因素突現(xiàn)。
為了生鐵成本的進一步降低,解決夏季濕度大,煤比難以提高的現(xiàn)狀,煉鋼廠的風機于加裝溴化鋰除濕設(shè)備。工作原理是:將濕空氣通過冷凍機組冷卻到空氣壓力及所含濕量而對應(yīng)的飽和溫度以下,將濕空氣中的水分凝結(jié)析出,使得鼓風含水量降低,密度增大,然后通過汽機送入高爐。
除濕設(shè)備投用后能夠有效減少入爐水分,相對提高風口的理論燃燒溫度,改善煤粉在風口前的燃燒,提高了高爐接受噴吹煤粉能力,改善高爐爐況順行,減少冶金焦的消耗量,具有可觀的經(jīng)濟效益和社會效益。除濕設(shè)備投用以來,單月煤比達到180kg/,t焦比明顯下降,煉鐵工序能耗下降,煉鐵成本下降。
除濕設(shè)備鼓風工藝流程是大氣經(jīng)濾風室過濾后進入高效換熱器(水冷表冷器)進行換熱,空氣溫度降至機器露點(相對濕度約95%)后凝成水珠順表冷的器滑落至集水槽,穿透表冷器的水霧則在設(shè)在表冷器后的除霧器捕集后收集到集水槽,通過除霧器的欠飽和空氣進入風機,表冷器的冷凍水則由溴化鋰冷水機組提供。
高爐鼓入的風量中包含水分,隨大氣濕度的不同而有所增減。水蒸氣分解需要消耗熱量,根據(jù)熱力學計算,1kg水分解折合消耗0.753kg焦炭。除濕鼓風后,節(jié)省了水蒸汽的分解消耗的熱量,加上爐況的改善,焦比大大降低。采用每脫1g/Nm3可降低焦比1~2kg/,t的效果,夏季平均濕度大約在20?g/Nm3除濕鼓風后,焦比雖然有所降低,但處于下限水平,由此看來,夏季脫濕鼓風后,高爐焦比在現(xiàn)有基礎(chǔ)上還有降低的空間。除濕后高爐塌料、崩料、懸料現(xiàn)象基本消除,爐況長期穩(wěn)定,最終降低了煉鐵工序能耗。